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超低热值循环流化床锅炉的研究与应用
日期:2018-07-05 10:26  点击:239
摘 要: 石板煤矸石发电厂属国家资源综合利用型自备电厂,原DG35-3.82/19型沸腾床锅炉燃用的燃料热值为2800大卡左右的煤矸石和中煤的混合物。但随着国家产业政策的调速,沸腾床锅炉因热效率低、能耗高等原因,该炉型锅炉面临淘汰。石板厂根据前期低热值燃烧的经验和国内低热值锅炉的发展现状,与锅炉厂联合开发出一型燃用1200至1300大卡/公斤热值燃料的循环流化床锅炉,并在石板厂实践成功,开创了国内低热值循环流化床锅炉的先河,对煤矸石的综合利用、资源变废为宝起到了积极的引导作用。
关键词: 低热值;循环流化床锅炉;综合利用;变废为宝
1 煤矸石电厂概况
石板煤矸石发电厂于1999年底投入生产,装机容量为2×6MW,属一座国家资源综合利用型的自备电厂,燃料利用该厂洗选加工的洗煤废弃物-煤矸石入炉燃烧发电;电厂发电主要供达竹矿区自用,余电上网。煤矸石电厂锅炉选用东方集团东方锅炉厂的 DG35/3.82—19型沸腾床锅炉,锅炉出力为35t/h;汽轮机选用东方集团东风电机厂的N6—3.43型中温中压单缸冲动直接空冷冷凝式汽轮机;发电机选用东方集团东风电机厂QF2-6-2/10.5,发电机出力为6MW。锅炉烟气经静电除尘器除尘、脱硫塔脱硫后汇入烟囱对外排放。
2 电厂运行现状及存在的问题
石板煤矸石发电厂经过近十六年的连续运行,发电设备已相对老化,机组出力持续下降,维修成本居高不下,上述原因导致发电成本增加。为适当控制好发电成本,多年来一直探索燃料成本的降低,目前锅炉入炉煤热值从2800大卡/千克逐渐降到2500、2300、2000、1800大卡/千克,虽取得了较好的效果,但随着运行时间增加,发电成本仍然无法控制,运行周期越来越短,发电设备已无法维持正常运行,主要体现在锅炉爆管频繁、热效率降低,标煤耗达到730g/KWh。
3 项目研究的必要性
近年来,石板厂一直面临生产方面的压力,主要压力有:
⑴随着国家产业政策的调整,原沸腾床锅炉面临生存危机;
⑵电厂因生产成本增加,生产经营的效益变差,处于亏损状态;
⑶石板厂因洗煤量的增加导致矸石山的洗矸堆存量增加,选煤厂维持正常洗煤生产的压力越来越大。
要解决上述面临的困境,较好的办法就是对电厂锅炉及时进行改造,且必须改造为燃烧低热值燃料的循环流化床锅炉,这样不仅可以解决电厂的生存压力、生产经营困境,也可以解决洗矸的堆存问题。
作者:龙敏 魏胜刚
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