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碱化剂、铜缓蚀剂配合投加法
日期:2019-04-30 16:32  点击:560
由于协调法难以实现,同时避免氨对铜的腐蚀,通过查询相关资料[3-6]及标准,决定采用加碱化剂(分析纯氢氧化钠)提高内冷水pH值,同时配合铜缓释剂(分析纯2-巯基苯并噻唑)降低铜的腐蚀。
根据内冷水系统有效容积,初步计算碱化剂的加入量,由于内冷水系统无搅拌设施,防止一次性将药剂加入内冷水箱中,使局部内冷水电导率突然超标,影响发电机组安全运行。借鉴医院静脉注射的方式持续加药。铜缓蚀剂采用一次性投加方式,加药过程中以1次/h的频率测定内冷水的pH值及电导率,同时测定内冷水铜含量(1次/d)。
在实验过程中发现如下问题并进行改进。
①、内冷水pH值、电导率忽高忽低。经过现场查看及运行咨询发现,内冷水泵轴封漏水,由于使用时间长,水泵密封变差,漏水严重,运行一段时间后,必须补充新的内冷水。内冷水系统运控制行存在问题,由于内冷水箱水箱容积约为3m3,泵的出力为50m3/h,为防止内冷水系统缺水,汽机运行人员经常在巡检时对内冷水箱进行补水。以上两种情况均导致低pH值的二级除盐水间断进入水箱中,使内冷水pH值、电导率忽高忽低。
为防止上述情况再次发生,对内冷水泵的轴封进行更新改造,避免漏水。安装内冷水箱液位计并远传到汽机DCS系统,实现远程监督并设置低位报警,避免内冷水间断性补水。
②、随着碱化剂的加入,内冷水电导率逐渐增加,但内冷水pH值达到7.5以后基本无增加,有时会下降。通过现场查看可知,内冷水箱密封性差,例如:上人孔门密封差,溢流管直接连接大气,顶部留有呼吸管,但未安装防污呼吸器(DL/T1039-2016建议内冷水箱呼吸管宜设置吸收二氧化碳的防污呼吸器),以上三处均有气体持续进入内冷水箱,由于内冷水中含有碱化剂,促进表面二氧化碳溶于内冷水,与碱化剂反应,生成的盐导致内冷水中的离子量增加,电导率上升,但pH值降低。
为防止因密封使气体进入水箱,将溢流管改造成U型水封,用胶对上人孔小盖进行密封。
为了避免人工取样对分析数据的影响,及时反映内冷水水质,在水冷器出口母管安装在线pH计和电导率仪。
通过多次实验,在线内冷水pH值可以上升至7.5,但人工测pH值为7.3,在线电导率上升至3.8uS/cm,与人工分析相差不大,内冷水铜含量有所下降,但铜含量依然大于控制标准,稳定在200ug/L,当提高碱化剂量时,发现电导率增加很快,但内冷水pH值增加甚微,而且铜缓蚀剂又可以与铜生成相应的络合物,沉积在铜表面,存在潜在的运行危险[6]。
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